开创设备零缺陷新标杆:403工作面竞赛全力推进
近年来,随着行业竞争的加剧和安全意识的提升,设备管理的高标准成为企业生存与发展的主要的因素。某煤矿企业以其403工作面设备零缺陷“擂台赛”为例,成功地展示了如何通过团结协作、精细管理和技术创新,不断推动生产效率的提升和设备安全性的发展。
自该“擂台赛”启动以来,该公司采取了一系列措施,从管理层到一线员工共同参与,形成了强大的团队合力。公司管理层对零缺陷的推进工作进行了高效部署,成立了专项小组,由机电管理部牵头,抽调了16名专业方面技术骨干,明确各自的职责,确保任务落实到位。同时,物资供应部保证了各类配件的及时供应,为设备的检修创造了良好的条件。
在1月2日的专题会议中,公司迅速制定了《403工作面设备消缺专项攻坚行动暨“三零”交接班专项活动》文件,明确了检修目标,细化了工作责任。这些举措不仅增强了员工的责任感和使命感,也为现场的设备管理提供了科学依据。公司采取每日检查和专项会议制度,确保能及时有效地发现隐患,防止事故发生。这种高频率的沟通机制极大地提高了工作效率,使每一项检修任务都能在规定时间内完成。
面对设备检修的复杂性,该公司采取了更为细致的方式。例如,为液压支架、刮板输送机等关键设备安排了专人监管,通过逐台设备的系统检查,着重关注运行中的潜在隐患。支架检修负责人闫伟东表示,他们将支架的“跑冒滴漏”上升到了事故处理的高度,确保每一处问题都得到及时消除。这种对关键设备的严密监控,极大地增强了设备的运行安全,为生产创造了良好的条件。
在创新方面,该公司注重技术的升级和流程的优化。通过合理的安排检修时间和优化检修流程,员工能更高效地完成各项任务。检修团队从始至终坚持“三零”交接班制度,察觉缺陷立即停机处理,确保了设备的高标准运行。至1月23日,该公司在设备消缺行动中取得了很明显的成效,共更换了200米的后溜链条、150米的转载机链条和150米的前溜链条,处理液压系统跑冒滴漏475处,确保设备安全运作,促进了生产效率的提升。
在生产效率方面,该公司也表现突出。1月13日,综采队成功完成了割煤8刀77架,创造了自2022年9月以来403工作面单日产煤的最高纪录。这一成就的取得,归功于团队的共同努力以及设备的良好运转。小组成员在每班到达工作面后,第一时间进行安全确认,严格检查输送机和采煤机的运转情况,确保所有设备都处于最佳工作状态,逐步提升了整体生产效率。
对于未来,该公司表示将继续聚焦设备零缺陷的目标,逐渐完备管理制度,强化人员培训,以确保在各项赛事中保持领头羊。这不仅是企业提高竞争力的重要举措,也是推动行业进步的关键。设备零缺陷的实现,不仅关乎企业的经济效益,更是对安全生产的负责。通过这样的努力,相信能为整个行业树立一个新的标杆,推动更多企业在日常运营中追求卓越,朝着零缺陷的目标不断前行。
综上所述,该公司的403工作面设备零缺陷“擂台赛”正是一个以创新、协作和责任感为核心的成功范例。它不仅提升了设备管理的标准,更为行业的安全生产和效率提升树立了新的里程碑。
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